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A/O2工藝在焦化廢水處理中的應用效果 襄陽廢水處理公司

文章出處:未知發(fā)表時間:2022-01-18 13:23:44

圖片5 

 

  遷安中化煤化工有限義務公司(簡稱遷安中化公司)建有655JN60-82型焦爐,年產(chǎn)焦炭330t,具有兩段焦化廢水處置系統(tǒng),其中段焦化工業(yè)廢水處系統(tǒng)是其中4座焦爐的配套設計,采用活性污泥法的A/O2工藝,廢水處置量為70m3/h。該工藝2004年投入運用后,出水COD、NH3-N指標經(jīng)常動搖,且運轉(zhuǎn)費用偏高,不能順應當前越來越高的環(huán)保請求和公司運營理念。因而遷安中化公司對進水水質(zhì)、A/O2工藝指標控制等實行了優(yōu)化,完成了A/O2工藝的穩(wěn)定、高效、節(jié)約運轉(zhuǎn)?,F(xiàn)對A/O2工藝的優(yōu)化作一引見。

 

  1、廢水處置A/O2工藝流程

 

  遷安中化公司焦化廢水處置A/O2工藝流程表示圖見圖1(圖中虛線表示污泥途徑)。

 

圖片8 

  2、影響A/O2工藝運轉(zhuǎn)的進水水質(zhì)要素及優(yōu)化

 

  對A/O2工藝運轉(zhuǎn)來說,進水水質(zhì)的管控尤為重要。A/O2工藝屬于活性污泥法廢水處置工藝,活性污泥對有害物質(zhì)有一定的接受限度,超越這個限度,活性污泥就會被抑止,進而影響廢水處置效率。A/O2工藝入曝氣池污水中有害物質(zhì)的質(zhì)量濃度請求為:硫氰酸銨<22mg/L、礦物油<50mg/L、硫化物<50mg/L。

 

  2.1 硫氰酸銨

 

  硫氰酸銨自身有毒,在廢水處置系統(tǒng)內(nèi)合成時,化學需氧量較高,會產(chǎn)生有毒氣體,對活性污泥影響較大。生產(chǎn)運轉(zhuǎn)理論證明,A/O2工藝進水中硫氰酸銨質(zhì)量濃度到達1.5g/L以上時,A/O2系統(tǒng)會遭到較大水平的影響,因而需求盡可能降低進水硫氰酸銨濃度。

 

  焦化廠產(chǎn)生硫氰酸銨最多的工藝是采用HPF的脫硫工段,在脫硫過程中產(chǎn)生硫氰酸銨副鹽,脫硫液中硫氰酸銨質(zhì)量濃度普通在150g/L左右,以如此高的濃度進入A/O2系統(tǒng),會對廢水處置系統(tǒng)形成沖擊,生產(chǎn)運轉(zhuǎn)中,應嚴禁脫硫液進入A/O2工藝處置系統(tǒng)。因而在生產(chǎn)操作中需做好以下幾點:

 

  (1)控制脫硫系統(tǒng)的煤氣夾帶水進入脫硫系統(tǒng)。

 

  (2)將脫硫系統(tǒng)發(fā)作事故時的溢液搜集入脫硫系統(tǒng)。

 

  (3)將雨季脫硫區(qū)域的積水及日常脫硫區(qū)域的地坪掃水搜集入脫硫系統(tǒng)。

 

  2.2 礦物油

 

  工業(yè)廢水處系統(tǒng)來水剩余氨水包括配煤水分、煉焦化合水、粗苯別離水、地坪掃水等,在冷凝工段,與焦油別離后,經(jīng)過剩余氨水罐沉淀、除焦油器除油、蒸氨塔除油后,蒸氨廢水中礦物油普通能滿足A/O2工藝處置請求。

 

  A/O2工藝進水中礦物油含量高,普通是粗苯系統(tǒng)洗油進入冷凝工段形成的。洗油密度在1.03×103kg/m3~1.06×103kg/m3,與剩余氨水密度相差不大,進入剩余氨水系統(tǒng)后,不容易完成別離,會形成進入生化系統(tǒng)的廢水礦物油含量超標,進而影響生化運轉(zhuǎn)。

 

  洗油進入剩余氨水形成生化進水礦物油含量超標的緣由有以下幾種:

 

  (1)粗苯系統(tǒng)洗油打入冷凝工段。為了降低洗油對生化系統(tǒng)的影響,粗苯系統(tǒng)的洗油應盡可能不打入冷凝工段。洗油必需打入冷凝工段時,應采用少量、屢次的辦法。

 

  (2)終冷塔阻力高,運用洗油沖洗終冷塔后,廢油打入冷凝工段。

 

  生化進水礦物油質(zhì)量濃度普通請求小于50mg/L[2],實踐運轉(zhuǎn)中,控制礦物油質(zhì)量濃度小于250mg/L,以保證生化系統(tǒng)能正常運轉(zhuǎn)。

 

  2.3 硫化物

 

  廢水處置A/O2工藝進水中硫化物含量高時,A池水面呈現(xiàn)硫泡沫,好氧池污泥中呈現(xiàn)淡黃色小顆粒、污泥松懈,降解COD才能差。

 

  若脫硫運轉(zhuǎn)效果不好,脫硫塔后煤氣中硫化氫含量較高,煤氣中的硫化物在終冷塔、粗苯別離水中富集,進入冷凝工段,最終形成生化進水硫化物超標。因而脫硫工段的穩(wěn)定運轉(zhuǎn),對降低生化進水硫化物含量是有利的。

 

  A/O2工藝進水硫化物質(zhì)量濃度普通請求小于50mg/L,生產(chǎn)理論證明,蒸氨廢水硫化物質(zhì)量濃度小于90mg/L時,對生化運轉(zhuǎn)不會形成影響。當蒸氨廢水硫化物質(zhì)量濃度大于90mg/L時,依據(jù)蒸氨廢水量及硫化物濃度,在生化系統(tǒng)氣浮池進水口投加相應量的硫酸亞鐵,能消弭硫化物超標的影響。硫化物去除反響為S2-+FeSO4=FeS↓+SO42-

 

  2.4 NH3-N

 

  在廢水生物處置中,普通按BOD(55日生化需氧量)計算氮的需求量,若按BOD5NH3-N質(zhì)量濃度之比為100∶5來調(diào)理NH3-N濃度,則能滿足微生物對氮的請求。但是實踐運轉(zhuǎn)中,不便當檢測BOD5,依據(jù)進水COD濃度調(diào)理進水NH3-N濃度也是可行的。經(jīng)過化驗,A/O2工藝進水BOD5COD34%~36%,分離生產(chǎn)運轉(zhuǎn),按進水CODNH3-N質(zhì)量濃度之比為(40~60)∶1來調(diào)理NH3-N濃度,能滿足A/O2工藝運轉(zhuǎn)需求,且不會由于NH3-N過高而形成廢水處置費用增加。

 

  2.5 COD

 

  遷安中化公司剩余氨水COD7000mg/L~9000mg/L,蒸氨廢水COD5000mg/L~7000mg/L,如此高的COD直接進入A/O2生化處置系統(tǒng),活性污泥會遭到?jīng)_擊,形成污泥松懈、污泥指數(shù)上升、降解COD才能降落。理論證明,對A/O2工藝來說,進水COD控制在3000mg/L~3500mg/L,有利于生化系統(tǒng)穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。

 

  綜上所述,為了維持A/O2工藝的穩(wěn)定運轉(zhuǎn),生化進水水質(zhì)要滿足一定的指標請求,見表1。

 

圖片9 

  3、影響A/O2工藝運轉(zhuǎn)的指標控制要素及優(yōu)化

 

  3.1 溫度

 

  溫度是影響活性污泥生長與生存的重要要素,不同類型的活性污泥有不同的適合生長溫度。

 

  原設計請求生化處置A/O2系統(tǒng)適合的溫度是25℃~38℃,最高不超越40℃。但實踐運轉(zhuǎn)中,當水溫超越37℃時,在同樣的鼓風機負荷下,O1池、O2池溶解氧明顯偏低,生化出水COD明顯提升;當水溫低于30℃時,生化出水COD也呈現(xiàn)相應的提升。溫度對A/O2工藝出水COD的影響見表2。

 

圖片10 

  由表2可知,A/O2工藝溫度宜控制在30℃~36℃,溫度控制過高、過低,都會形成生化出水COD含量偏高。

 

  3.2 溶解氧

 

  原設計請求O1池、O2池溶解氧從進水端到出水端逐步升高,控制出水端溶解氧質(zhì)量濃度在2mg/L~4mg/L。實踐運轉(zhuǎn)中,O1池進水經(jīng)過字型的336m長的廊道后,抵達出水端,O2池進水經(jīng)過136m長的廊道后,抵達出水端。按原設計運轉(zhuǎn),A/O2工藝存在以下問題:

 

  (1)為了保證溶解氧含量從進水端到出水端逐步升高,好氧池內(nèi)大局部分支緊縮風截門開度不大。緊縮風截門開度小,易形成曝氣盤梗塞,好氧池內(nèi)集泥。

 

  (2)廢水在O1池內(nèi)氨化作用顯著,經(jīng)過O1池后,廢水NH3-N含量上升,O2池成為降解NH3-N的主要場所,與原設計好氧池的作用不符。

 

  (3)O2池降解NH3-N負荷較高,A/O2工藝運轉(zhuǎn)稍有問題時,出水NH3-N含量便隨之動搖。

 

  針對以上問題,調(diào)整好氧池運轉(zhuǎn)形式:

 

  (1)翻開O1池、O2池進水端一切分支緊縮風截門,盡可能地提升好氧池前端溶解氧含量。O1池第二廊道溶解氧質(zhì)量濃度由<1mg/L提升3mg/L左右。

 

  (2)依據(jù)O1池、O2池出水指標,關小出水端分支緊縮風截門。出水端溶解氧屬于剩余溶解氧,是糜費掉的氧氣,關小局部緊縮風截門后,可相應地降低鼓風機電流,減少電耗費。好氧池溶解氧調(diào)整前后A/O2工藝內(nèi)指標變化見表3

 

圖片11 

  由表3可知,好氧池溶解氧控制調(diào)整后,A/O2工藝內(nèi)COD、NH3-N指標明顯降落。

 

  3.3 沉降比

 

  原設計請求O1池、O2池沉降比控制在25%~40%,運轉(zhuǎn)中存在以下問題:

 

  (1)O1池污泥負荷較高,COD降解不徹底,出水COD偏高。

 

  (2)O2池污泥負荷過低,污泥老化,易合成產(chǎn)生懸浮物,形成出水濁度、COD偏高。

 

  針對以上問題,調(diào)整生化系統(tǒng)沉降比控制指標:

 

  (1)提升O1池沉降比至45%~55%,降低污泥負荷,降低出水COD。

 

  (2)降低O2池沉降比至20%~30%,提升污泥負荷,降低出水懸浮物含量。

 

  3.4 堿度

 

  原設計O1池、O2池堿度控制在300mg/L~500mg/L,堿度偏低時,增加系統(tǒng)固堿投加量。運轉(zhuǎn)中存在問題如下:

 

  (1)O1池簡直不耗費堿液,O2池耗費堿液較大。同時,為保證O2池的硝化作用,O2池堿度控制在400mg/L~500mg/L,形成出水堿度高,糜費堿液。

 

  (2)固堿是袋裝的,每天需求專人溶解2t左右,工作量大。同時,傾倒固堿時,堿面飛揚,現(xiàn)場操作環(huán)境惡劣。

 

  (3)固堿本錢較高。

 

  (4)O1池、O2池的加堿管道、閥門經(jīng)常被結晶梗塞,形成系統(tǒng)不能及時調(diào)理堿度,致使出水指標動搖。

 

  針對以上問題,調(diào)整操作如下:

 

  (1)強化O1池硝化作用,降低O2池堿度至150mg/L~250mg/L,減少堿液糜費。

 

  (2)O1池、O2池由投加固堿逐步改為投加液堿,儉省人力,降低運轉(zhuǎn)費用,同時也防止加堿管道梗塞而惹起系統(tǒng)的動搖。

 

  經(jīng)過以上工藝優(yōu)化,廢水處置A/O2工藝出水指標能夠完成長期、穩(wěn)定達標,系統(tǒng)抗沖擊才能顯著加強。同時,二沉池出水COD320mg/L降低至250mg/L,以A/O2工藝進水COD均勻3150mg/L計算,COD處置效率由90%提升92.1%。另外,減少4個崗位定員,每月節(jié)約人力支出近2萬元;運用固堿改為液堿,每月節(jié)約藥品費用近5萬元;降低出水堿度,每月節(jié)約堿液耗費3萬元左右,合計可使焦化廢水噸水處置費用降低2元左右。

 

  4、A/O2工藝調(diào)整后呈現(xiàn)的問題及優(yōu)化

 

  4.1 回流沉淀池呈現(xiàn)返沫、返泥現(xiàn)象調(diào)整前,回流沉淀池水面平穩(wěn),未呈現(xiàn)過返沫、返泥現(xiàn)象。調(diào)整后,回流沉淀池每半月左右就呈現(xiàn)一次先返沫、再返泥的現(xiàn)象。

 

  回流沉淀池工況剖析如下:

 

  (1)回流沉淀池外表總可見小氣泡決裂的現(xiàn)象,此現(xiàn)象和A池外表的現(xiàn)象較為相似。

 

  (2)回流沉淀池內(nèi)有1m左右的存泥。

 

  (3)回流沉淀池內(nèi)溶解氧質(zhì)量濃度<0.5mg/L。

 

  (4)回流沉淀池內(nèi)的水和污泥有6h左右的停留時間。

 

  (5)A/O2工藝調(diào)整前后O1池和回流沉淀池的硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮含量匯總,數(shù)據(jù)見表4。

 

圖片12 

  依據(jù)表4數(shù)據(jù),調(diào)整前回流沉淀池進、出水硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮含量根本穩(wěn)定,調(diào)整后回流沉淀池出水硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮含量明顯比進水硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮含量低,能夠肯定在回流沉淀池內(nèi)發(fā)作了反硝化反響,耗費掉局部硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮。

 

  4.2 優(yōu)化及處理措施

 

  由以上剖析可知,回流沉淀池返沫、返泥現(xiàn)象是回流沉淀池內(nèi)發(fā)作反硝化作用惹起的。為了抑止回流沉淀池發(fā)作反硝化作用,可采取以下2種方法:

 

  (1)反硝化反響的發(fā)作需求一定的停留時間,縮短廢水和污泥在回流沉淀池內(nèi)停留時間,能夠抑止回流沉淀池發(fā)作反硝化作用。經(jīng)過調(diào)理,把回流沉淀池進水的硝化液盡可能快地送入A池,使其在A池發(fā)作反硝化作用。

 

  調(diào)整如下:回流上清液量由150m3/h提升300m3/h,回流污泥量由150m3/h提升200m3/h,回流沉淀池停留時間由6h縮短到4h。實驗一周后,回流沉淀池返沫、返泥現(xiàn)象沒有明顯好轉(zhuǎn)。

 

  采用縮短回流沉淀池停留時間的辦法,未能徹底有效抑止回流沉淀池返沫、返泥情況,不可取。

 

  (2)傳統(tǒng)的脫氮理論以為,反硝化菌在無分子氧、存在硝酸和亞硝酸離子的條件下,才干使硝酸鹽復原。但近幾年的研討標明,硝化和反硝化能夠在同一反響器中同時發(fā)作,這一現(xiàn)象被稱為同步硝化反硝化(SND)。根據(jù)SND理論,在O1池局部區(qū)域發(fā)明反硝化條件,使O1池同步發(fā)作硝化和反硝化作用,降低回流沉淀池進水硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮含量,進而抑止反硝化作用在回流沉淀池發(fā)作的強度。

 

  調(diào)整如下:關小O1池出口端第三廊道分支緊縮風截門,降低曝氣量,控制O1池出口端溶解氧質(zhì)量濃度在0.5mg/L左右。同時在不影響O1池降解COD、NH3-N的前提下,逐漸擴展O1池第三廊道的厭氧區(qū)域,直至O1池出口硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮質(zhì)量濃度降至20mg/L以下。

 

  經(jīng)過調(diào)試,O1池出口端第三廊道75%~100%區(qū)域調(diào)整為厭氧區(qū)域,即溶解氧質(zhì)量濃度在0.5mg/L左右時,可降低回流沉淀池進水硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮質(zhì)量濃度在20mg/L以下。同時,回流沉淀池不再呈現(xiàn)返沫、返泥現(xiàn)象。

 

  分離以上實驗結果,生產(chǎn)運轉(zhuǎn)中采取降低O1池出口端第三廊道溶解氧的方法,在O1池樹立反硝化區(qū)域,能夠抑止回流沉淀池呈現(xiàn)返沫、返泥現(xiàn)象。

 

  5、結論

 

  遷安中化公司經(jīng)過控制焦化廢水處置A/O2工藝進水硫氰酸鹽、礦物油、硫化物、NH3-N、COD等有害物質(zhì)濃度,為廢水處置工藝穩(wěn)定運轉(zhuǎn)發(fā)明良好的條件。經(jīng)過優(yōu)化O1池、O2池溫度、溶解氧、沉降比等指標,廢水COD處置效率由90%提升92.1%。經(jīng)過運用液堿替代固堿,把反硝化反響前移至O1池,及采取降低O2池堿度的辦法,焦化廢水噸水處置費用降低2元左右。同時,A/O2工藝經(jīng)過優(yōu)化后,廢水處置出水指標能夠完成長期、穩(wěn)定達標,且系統(tǒng)抗沖擊才能顯著加強。